轉杯紡紗機是通過高速回轉的轉杯完成纖維流的凝聚、并合、加捻成紗的一種新型紡紗方法。隨著轉杯紡紗機性能的不斷改進和提高,使得紡紗工藝技術和產品開發方面都有了較大的突破和創新。重慶三峽技術紡織有限公司、湖南工程學院、安徽東至華源紡織有限責任公司有關人員就轉杯紡紗機改進的經驗進行交流,希望能對生產企業有所幫助。
) r- }& ?0 Q2 t5 D f0 ?( {6 F方法一 新增漸縮管道 產量可提高16%
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8 Y" N* g! [! T" C6 C r湖南三星公司現有BD200SN型轉杯紡紗機12臺,其工藝排風和排雜排風由3臺離心風機串聯通過地下管道直接抽取。其設計存在有以下缺陷:一是管道直徑大;二是直彎多,致使風壓損耗大。生產中達不到工藝要求,紡杯速度只有31000轉/分鐘,從而限制了產量的提高,成紗質量也不高。經過反復論證,我們決定采用原來排風系統的3臺離心風機,只對管道進行改造,盡量降低資金投入。
4 Y' w" g+ [; y" N3 Z5 c排雜排風仍使用原來管道,12臺轉杯紡紗機統一用一臺T4-72-14型離心風機抽取,因離心風機只起接力風機作用,其電機功率由18.5千瓦降至7.5 千瓦。工藝排風在轉杯紡紗機設備上另裝漸縮管道,將工藝排風與排雜排風分開。1#~5#轉杯紡紗機共用一臺T4-72-14型風機抽取,6#~12#則共用一臺T4-72-12型風機抽取,其電機功率分別由18.5千瓦、28 千瓦降至7.5千瓦。 ! {0 c; b& y4 D9 j. f
改造后,紡杯速度由31000轉/分鐘提高到36000轉/分鐘,產量可提高16%左右。質量指標明顯好轉,我們采用短纖維紡C83tex紗,黑板條干水平改造前一、二級板比例是1︰9,改造后黑板條干一、二級板比例為4︰6,單紗平均斷裂強度由7.54cN/tex提高到7.72cN/tex。且三臺離心風機功率由65千瓦降至22.5千瓦,每年可節約電費近10萬元。 ■ 湖南工程學院 劉常威 |